絡(luò)筒作為紡紗的最后一道工序和織造的首道工序,起著承上啟下的“橋梁”作用,因而在紡織領(lǐng)域中占有重要的地位。在絡(luò)筒機出現(xiàn)故障時,應(yīng)當(dāng)依據(jù)主次因素,找出故障出現(xiàn)的原因及解決辦法。
管紗庫不轉(zhuǎn)
在正常絡(luò)紗時,管紗退繞完畢,中探紗裝置檢測判別并發(fā)出信號,驅(qū)動傳動機構(gòu)將插紗錠座移向空管輸送帶并把空紗管踢入輸送帶。步進電動機通過傳動桿使棘輪轉(zhuǎn)動一齒,管紗庫轉(zhuǎn)動一定角度,將滿紗補入插紗錠座,然后插紗錠座移回到工作位置。
由于棘輪部位被棉絨或回絲纏繞堵塞,使棘爪無法驅(qū)使棘輪轉(zhuǎn)動,因此出現(xiàn)紗庫不轉(zhuǎn)的故障。只要將紗庫零部件拆下,把棉絨或回絲清除即可恢復(fù)正常。在每周用壓縮空氣做清潔工作時,只要清潔到位便可防止該故障發(fā)生。
管紗頻繁被換管裝置退下
此故障是由中探紗裝置表面受污,失靈造成的。只要將檢測表面部分擦干凈即可。經(jīng)常清潔中探紗裝置的檢測部分是預(yù)防這種故障的最好方法。
剪刀不鋒利
如果剪刀不鋒利不能剪斷紗線,那么由小吸嘴吸住的紗線就會在固定吸嘴處折疊成雙紗,以致在通過清紗器時被剪斷,如此反復(fù)數(shù)次,造成不能正常生產(chǎn),并使能耗增加。維修時將剪刀部分拆下,換一副新的剪刀即可。不鋒利的剪刀不要丟棄,可送往機械維修加工車間(簡稱機修車間)磨鋒利后繼續(xù)使用。
張力裝置運轉(zhuǎn)失常
張力裝置通過張力盤給紗線提供適當(dāng)?shù)膹埩?。張力盤分為加壓盤和靜止盤。靜止盤是固定的,加壓盤可軸向運動及擺動。當(dāng)加壓盤內(nèi)被回絲纏繞時,其運動受阻,致使張力不穩(wěn)定,卷繞密度不均勻,常出現(xiàn)斷頭的現(xiàn)象。維修時要按操作規(guī)范拆卸,把回絲等雜物清除干凈即可。
大吸嘴漏風(fēng)
當(dāng)大吸嘴處于零位時,用一根紗線放在大吸嘴旁,若紗線被吸入大吸嘴內(nèi),則說明大吸嘴漏風(fēng)。大吸嘴漏風(fēng)不僅會造成能源浪費,還會使其他部分氣壓不足。大吸嘴是否吸風(fēng)由風(fēng)門上的大吸嘴節(jié)能活板決定?;畎宕蜷_則大吸嘴吸風(fēng),反之則不吸風(fēng)。大吸嘴漏風(fēng)是由于活板被棉絨塵雜嵌塞而閉合不嚴(yán)引起的,因此,在維修時要將風(fēng)門拆下,將棉絨塵雜清理干凈,并取下驅(qū)使活板打開的氣缸活塞,涂抹密封油脂,以達到密封和潤滑的作用。風(fēng)門安裝完畢,要再次用紗線檢查是否真的不漏氣了,確保修一個好一個。
捻接不合格或捻接失敗
捻接不合格或捻接失敗是由多種原因引起的。一是工藝設(shè)計不當(dāng),捻接參數(shù)不合理。二是撥紗桿位置不正確,未能將紗線撥進捻接器。三是捻接器內(nèi)缺油回轉(zhuǎn)不靈活、密封圈漏氣、捻接蓋損壞或彈起不靈。原因一是人為原因引起的可以更改捻接參數(shù),然后做捻接試驗,以檢驗?zāi)斫訁?shù)是否合理。原因二的解決辦法是將撥紗桿上的固定螺絲松開,校正位置即可。原因三是常出現(xiàn)的現(xiàn)象,也是保養(yǎng)工作的重點部位,因此在維修時可根據(jù)具體情況進行,如有必要可為活動件加潤滑油。
清紗器失靈
清紗器是影響絡(luò)紗質(zhì)量的又一關(guān)鍵部件。自動絡(luò)筒機通常采用電子清紗器,電子清紗器又分為光電式和電容式兩類。以LOEPFE公司生產(chǎn)的TK830電容式清紗器為例分析,若是管紗出現(xiàn)機械波,清紗器則會在槽筒轉(zhuǎn)數(shù)圈后剪切,這時換管紗可恢復(fù)正常生產(chǎn)。而清紗器失靈時會出現(xiàn)短時間內(nèi)頻繁剪切的動作,以致無法繼續(xù)生產(chǎn)。排除故障方法是將清紗器復(fù)位,復(fù)位次數(shù)應(yīng)在兩次以上,以確保復(fù)位準(zhǔn)確無誤。若復(fù)位無效則可斷定是清紗器內(nèi)部電子元件損壞,可交由電工處理。
筒紗握持臂大小夾頭回轉(zhuǎn)不靈活
筒紗握持臂上的大小夾頭都是高速件,其轉(zhuǎn)速和槽筒的速度相接近,因此常出現(xiàn)軸承磨損的故障。故障出現(xiàn)后,筒子轉(zhuǎn)動困難,紗線排列不均勻,會出現(xiàn)報警提示,只要將夾頭內(nèi)的軸承取出換上新的即可恢復(fù)正常生產(chǎn)。
來源:棉紡織技術(shù)新傳媒
(版權(quán)歸原作者或機構(gòu)所有)