作者:馮德庫 山東聚芳新材料有限公司
紡紗廠對設備進行適宜的革新改造,能夠起到有效提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、減少用工等效果,為此,很多企業(yè)都非常重視小改小革活動,甚至推出一些獎勵措施來激勵員工進行技術(shù)革新改造。但有些企業(yè)在評價技術(shù)革新改造效果時,有時候會因為缺乏專業(yè)知識或考察周期過短,造成出現(xiàn)一些另類的“革新改造”項目,不但沒有起到預期效果,甚至還會帶來一些負面作用。筆者近年來就遇到過幾個這樣的“革新改造”案例,現(xiàn)與大家分享,以期引起大家的注意,積累“革新改造”方面的經(jīng)驗教訓。
一、并條皮輥軸承套筒的改造案例
很多紡紗企業(yè)都會遇到并條機牽伸膠輥跳動的情況,對產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴重影響。為此,某企業(yè)進行了“技術(shù)攻關(guān)”:在皮輥軸承帽內(nèi)再添加進去一個軸承,將每個皮輥軸承帽內(nèi)的軸承數(shù)量由原來的兩個變成了三個(FA317、FA306并條機),甚至為了在FA306并條機皮輥軸承帽加進一個軸承,造成無法安裝皮輥軸承的定位卡簧,軸承位置無法固定,只能膠水將軸承粘裝在皮輥軸承帽內(nèi)。皮輥軸承帽內(nèi)增加一個軸承后進行試驗,發(fā)現(xiàn)皮輥跳動的情況確實明顯好轉(zhuǎn)了,于是在公司全部并條機上進行推廣,這項“革新改造”也得到了領(lǐng)導的大力表彰。
但在不改變皮輥軸承帽結(jié)構(gòu)的情況下,單純地在皮輥帽狹小的空間內(nèi)硬添加進去一個軸承,擠占了皮輥軸承帽內(nèi)的存油空間,使皮輥軸承的潤滑狀態(tài)嚴重惡化,副作用很快就接連出現(xiàn)了:
(1)皮輥芯軸缺油磨損的情況明顯增加。
(2)皮輥溫升很快,造成皮輥過熱,皮輥表面的涂料老化快,皮輥涂料脫落,皮輥帶花現(xiàn)象增多。
(3)皮輥軸承磨損的現(xiàn)象明顯增加。
(4)并條工序出現(xiàn)皮輥機械波的現(xiàn)象明顯增加(主要是皮輥芯軸、皮輥軸承磨損造成的)。
后來只能將皮輥軸承結(jié)構(gòu)恢復了原樣。
這個案例告訴我們,評價“革新改造”的效果,不能只看“當前”,還要進行長期的跟蹤觀察,避免“革新改造”留下后遺癥。
二、梳棉機自調(diào)勻整的改造案例
某企業(yè)一個車間的清梳聯(lián)(FA221B梳棉機)生條重量不勻率偏高(其他車間生條重不勻控制在2.0%以下,該車間的生條重不勻有時能高到3.5%以上)。在技術(shù)攻關(guān)過程中,發(fā)現(xiàn)該車間的梳棉機存在很多問題,其中一項是自調(diào)勻整左右傳感器的差異很大(正常水平是左右數(shù)值差異在100以內(nèi),但該車間達到300以上,并且波動較大),為此,要求車間重點對自調(diào)勻整左右傳感器的差異進行攻關(guān)和控制。
第二天檢查發(fā)現(xiàn),自調(diào)勻整左右傳感器的數(shù)值差異變得很小,幾乎高度一致。車間保全工說電工進行了攻關(guān)技改。為此車間領(lǐng)導還對電工“雷厲風行”的工作作風進行了表揚。
但對生條重量不率勻進行檢測時,發(fā)現(xiàn)不但沒有好轉(zhuǎn),反而更差了。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),電工所謂的“技改”,是將左右兩端傳感器的線路短接到了一個傳感器上,造成屏幕上兩個傳感器顯示的數(shù)值其實是一個傳感器的數(shù)據(jù)。表面上自調(diào)勻整左右傳感器的差異過大的問題得到了有效解決,但實際上問題是被掩蓋住了。
這個案例告訴我們,作為管理人員,不但要熟知設備的機械結(jié)構(gòu),還要懂得電氣的基本原理。評價“革新改造”的效果,不能只看表象,更重要的是看其“實質(zhì)”。
三、精梳機分離清潔絨輥的改造案例
某紡織企業(yè)的領(lǐng)導參觀了業(yè)內(nèi)一家知名企業(yè)后,發(fā)現(xiàn)人家的精梳清潔分離絨輥幾乎沒有帶花現(xiàn)象,開車狀態(tài)很好,回來后也要求自家企業(yè)的精梳機清潔絨輥不能帶花,令車間限期整改,出現(xiàn)絨輥帶花現(xiàn)象就要考核車間的管理人員。
為此,車間經(jīng)過“技術(shù)攻關(guān)”,采用了一個很“牛”的“革新改造”措施,徹底“解決”了絨輥帶花現(xiàn)象。
這個措施就是在絨輥上包纏一層塑料薄膜,這樣絨輥的確不會帶花了,可是羅拉、皮輥的纏繞增多了,皮輥上粘帶的一些飛花也都跑到棉網(wǎng)中去了,造成疵點明顯增多,車間相對濕度只能偏小控制,在同樣生產(chǎn)印度棉的情況下,該車間的相對濕度不能超過45%,否則羅拉、皮輥嚴重纏繞,無法正常開車,而一墻之隔的另一個車間,相對濕度在50-55%的情況下開車狀態(tài)良好。
這個案例告訴我們,搞“革新改造”,目的是要解決實際生產(chǎn)問題,解決問題要“治本”而不是“治標”,特別是不能為了達到領(lǐng)導要求而不顧實際情況地進行所謂的“革新改造”。
四、清花車間管道除雜的改造案例
某企業(yè)的清花車間為了完成公司的“小改小改”指標,借鑒兄弟企業(yè)氣流除雜的做法,在FA103雙軸?開棉機機前的輸棉管道上增設了一個彎頭,在彎頭上開了一個小口子,并且在下面放置了一個落棉小車。向公司上報了“革新改造”成果,結(jié)論是增加了工藝流程的除雜效率。成果驗收時,確實可以看到落棉小車里有落出的一些大雜質(zhì)。
但問題是這項“革新改造”并不是為了解決生產(chǎn)中存在的實際問題而進行的,該車間的主要矛盾不是除雜效率不足,只是為了完成公司的“小改小改”指標而增加氣流除雜流程,至少存在以下幾個不利因素:
(1)在輸棉管道上增設一個彎頭,增大了管道的阻力,耗電量會增加。
(2)輸棉管道的彎頭上開口,為保證管道內(nèi)的風量的平衡,需要增大后面機臺凝棉器的風量和風壓。
(3)在輸棉管道上增設一個彎頭,棉流在管道內(nèi)翻滾,與管道摩擦增多,造成索絲增多,影響梳棉機的梳理質(zhì)量和梳理效果,生條短絨率會上升、生條質(zhì)量會惡化。
(4)這個氣流除雜設置在FA103雙軸流開棉機前面,而且只能落出大雜,但FA103雙軸流開棉機本身的主要功能之一就是除大雜,因此完全沒有必要在此處再設置一個除雜裝置。
五、結(jié)語
每個企業(yè)的情況不盡相同,革新改造的方法、方式肯定也應該是不一樣的,但“革新改造”的目的都是一樣的,在“革新改造”的過程中,我們要不斷積累經(jīng)驗,總結(jié)教訓。希望本文能給大家?guī)硪恍﹩⑹竞蛶椭?/p>
來源:中國紗線網(wǎng)
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